发布日期:2024-10-30 10:22 点击次数:86
摘 要:国内渣油加氢装配日益增多,高压进料泵逐渐向着高温、高压、大流量趋势发展,对机械密封的条款越来越严格。对国内渣油加氢装配高压进料泵密封调研的放置败露,其平均使用寿命不及1年,以致有部分装配密封寿命不及2个月。高温渣油外漏是极其危境的。频年来,部分新建渣油加氢装配高压进料泵密封规画为PLAN54,但在前期的应用过程中也发现好多问题。在莫得可供教养鉴戒的情况下,通过不断的摸索改进,更动应用了密封组合决策,使改进后的机械密封寿命由起先的几天延迟到刻下的790 d。著作对国内某套渣油加氢装配应用的PLAN54密封进行了故障分析,并刻薄了有用的改进法子。
重要词:渣油加氢 高压进料泵 PLAN54 密封 故障 更动应用
某真金不怕火厂渣油加氢装配加工量为330万t/a,规画为两系列单开单停,2台泵分歧对应2个系列,另外1台动作两系列的备用泵。进料泵和密封齐由福斯公司坐褥制造,型号为6×10.25 HDO-9stg,介质为280 ℃高温渣油,规画流量230.8 m3/h,出口压力20.1 MPa,转速4 960 r/min。PLAN54密封是国内初度应用在渣油加氢高压进料泵上。
1 密封流露经过
2014年6月24日,高压进料泵A泵由于操作原因出口流量低低联锁停泵,渣油倒窜至密封油箱,再行启动后发现非驱动端密封起初出现流露。由于3台高压进料泵共用1个密封油站,因此被浑浊的密封油进入到3台泵的机械密封中,随后3台泵密封起初通常流露,导致机械密封的使用寿命严重不及,4个月内共更换21套,通常是刚换好不久就起初流露,使得装配时刻齐处于停工边际,严重影响了日常坐褥。机械密封拆检后发现密封面结焦严重,波纹管上也有结焦。渣油窜入密封油是变成这种情况的主要原因。
2 原因分析
在机械密封出现反复流露后,一方面现场更换密封,另一方面从现场故障情况、拆检分析、密封规画、密封选型、密封系统等方面动手分析故障原因。
动静环拆检情况见图1。
图1 动静环拆检情况
2.1 渣油反窜至密封油箱
停泵时的数据败露,泵进口流量低于规画值,发挥其时泵处于憋压景况,密封腔压力升高。这是导致渣油窜入密封油箱的主要原因。渣油密度大,粘度大,易在密封面附着、结焦,导精细封面毛糙度被破损,日常条款密封面毛糙度不超过0.9 μm,承载面变化从而影响到端面比压,最终变成动静环磨损,局部的高温以致导致裂纹产生,不同毛糙度承载面积和端面比压的联系见表1。
2.2 密封规画及选型
密封规画不错从密封交接法子、密封内件材料选定、密封冲洗液流量等方面动手。机械密封结构见图2。
表1 毛糙度与承载面积及端面比压联系
单从结构上来看,该密封领受靠近面【1】式结构,固定波纹管,这种规画使用在高温、高压、高转速位置,配合强制外冲洗的决策,表面上是可行的。
密封内件,主如若摩擦副匹配【2】的选定,领受“硬对硬”、“软对硬”决策,材质为硬质合金、碳化钨、碳化硅(反映碳化硅、无压碳化硅、加碳碳化硅)、碳石墨(浸树脂、浸金属)等等。规画选型时需参考p、V值【3】(包括psV、pcV、pgV)。
图2 机械密封结构
机械密封腔中热量【1】主要来自于以下几方面:
1) 密封面由于摩擦和流体剪切产生的热量;
2) 动弹密封部件引起的风阻(或紊流)产生的热量;
3) 通过密封室和轴产生的热量;
4) 介质传递的热量。
密封冲洗液流量决定2对密封面之间温度。该密封选用PLAN54, 泵内介质温度280 ℃, 尽头于内侧密封战役高温,这领悟是不对适的。国内同位置泵密封基本齐领受PLAN32动作前置冲洗, 不错有用镌汰密封腔温度, 比如API保举的1类、 2类密封腔温升为2.8~5.6 ℃。PLAN32密封冲洗流量不错笔据式(1)臆想:
(1)
式中:Qing——注入流量,L/min;
P——密封面上产生的热量,kW;
SQG——泵温度下注入介质的比重;
dT——密封腔的温升,℃;
C——泵温度下注入介质的比热,J/(kg·℃);
Qheadsoak——密封腔其他热量接纳,kW。
精准的热量接纳的臆想相比复杂,应用较多的是有限元臆主张【4】,即领受ANSYS斥地机械密封有限元模子,也不错通过式(2)进行估算。
Qheadsoak(kW)=U×A×S×Dt【5】
(2)
式中:U——材料的性能所有;
A——热传递面积,mm2;
S——密封均衡直径,mm;
Dt——温差(泵温度-祈望的密封腔温度),℃。
异或的特质是原始值经过两次异或后,该值后会复原成蓝本的值,是以可控制异或的这个本性来进行加解密。在发送端,可把明文与密钥进行异或操作,生成密文,如图4所示。将密文发送到给与端,再控制密钥进行异或操作,就能得回明文,如图5所示。
2.3 密封系统
上头提到密封腔温度及密封冲洗量委果定,而密封系统即是密封腔温升的艰难保险。PLAN54密封油进程如下:螺杆泵→水冷器→过滤器→终了阀组→手阀→单向阀→DE/NDE密封→孔板→单向阀→油箱。
油站螺杆泵出口压力1.0 MPa,在围聚密封的手阀和单向阀之间压力表败露0.9 MPa(同油站设定压力)。为了大略看到密封冲洗液在2对密封面之间的精准压力,将第一个单向阀阀盖解除并加多压力表。该压力表败露此处压力仅为0.55 MPa,发挥单个单向阀的压降就达到了0.35 MPa,多级泵密封腔压力按照泵进口压力为0.55 MPa,密封腔和密封油两侧压力一样,这在规画上是不允许的;而且当泵体处于憋压景况时,密封腔压力也会升高,这也不错解释为什么联锁停泵时渣油会反窜至密封油箱。
对于密封油站温度对密封的影响方面,经现场测温,密封油供油管路温度65 ℃,而密封回油温度达到110 ℃,密封面之间的温度要远高于此,是以镌汰密封油温度大势所趋。
3 改进次序
3.1 加多PLAN32密封冲洗
加多常三线柴油(初馏点260 ℃,终馏点390 ℃),动作外部介质冲洗,此馏程下的柴油既不错镌汰泵的汽蚀,又不错幸免柴油的过多耗损。单侧冲洗量规画为8~12 L/min,节流衬套领受浸碳聚四氟乙烯,在原密封基础上更换前端密封壳体,镌汰了改换资本。
3.2 孤苦PLAN54密封油站
原规画PLAN54密封油站领受一拖三形势,虽细水长流驱动投资,但加多了宝贵资本,6套密封中自便1套的失效齐有可能导致渣油反窜至密封油箱,从而波偏持他泵的日常运行。
对于新增的PLAN54冲洗油站,在规画初期便与规画单元进行相通,刻薄一些建议及费神,最终将新油站进程改进为:
螺杆泵→过滤器→终了阀组→手阀→DE/NDE密封→过滤器→调压阀→单向阀→水冷器→油箱。
对比原油站进程有如下改进:
1) 解除密封前后单向阀的阀芯,镌汰密封油站中压力蚀本;
2) 终了阀组改为手动操作,幸免密封面之间压力波动;
3) 加多后置过滤器,过滤密封冲洗后的杂质;
4) 加多后置调压阀,使压力调换点大略移到密封之后,这么就大略清爽地看到密封面之间的压力,镌汰了渣油窜至密封油箱的可能;
5) 选定高效水冷器,镌汰了密封冲洗油温度(由蓝本的65 ℃降至45 ℃);
6) 加多密封冲洗流量(由蓝本的10.5 L/min进步至20 L/min)。
3.3 改PLAN61为PLAN62
密封拆检后发现外侧密封及波纹管有结焦欢喜,且密封大多数为外漏,也即是说外密封面损坏得更多,是以加多蒸汽吹扫,改善外密封环境。
3.4 置换密封油及管线吹扫
由于渣油反窜后大齐置换密封油,库房导热油存储量严重不及,临时改用10号白油代替导热油,由于其热康健性不如导热油,因此所有改良完成后,对密封油站进行油品置换。为保证密封冲洗油洁净,在投用之前将所有管线用蒸汽吹扫干净。
3.5 操作法子改进
加强班组开停机决策培训,从准备暖泵起初,轮番投用PLAN54-PLAN32-PLAN62各冲洗决策压力的终了,暖泵速率的终了,最小流量线、均衡管是否暖通等应珍惜细节。还应提神停泵后密封冲洗停用法规,蒸汽吹扫泵体压力等等。
4 改进后恶果
经过前后2次改良,不断摸索教养,最终形成PLAN32+PLAN54+PLAN62更动型组合。从2016年9月B泵改良至2018年11月,密封运行日常,平均寿命由起先的几天到刻下的790 d,超出同业业平均寿命约430 d,这也讲授这次改良是相比收效的。开工后密封寿命统计见图3。
5 与同业业对比
刻下国内渣油加氢装配同位置密封普通领受PLAN32+PLAN53B+PLAN62,亦然相比熟习的本事。2种密封决策的优舛错对比情况见表2。
表2 密封决策优舛错对比
图3 开工后密封寿命统计
如果臆想一笔经济账,假定PLAN53B每年更换1次,PLAN54每2年更换1次,笔据泵参数不同,参照国产密封名次靠前的某密封厂报价, 则PLAN54和PLAN53B的用度干预情况对比如图4所示。
图4 密封干预用度对比
由图4不错看出:PLAN53B在前3年具有上风,但跟着使用时候的延迟,PLAN54密封寿命长的优点逐渐领悟,第4年之后,PLAN54在使用资本上要更胜一筹。以上数据仅仅参考刻下行业平均水平,无法作念到精准。不同泵的有不同的工况,不可一概而论。
6 结语
不管选定哪种密封冲洗决策,使用中齐会碰到一些问题,一定要坚决信心,收拢细节,总会有搞定目的。刻下国内供货的密封厂家,不管是外资照旧国有,规画阶段和现场本体情况齐有脱节,好多现场本体参数与规画参数不一样,这也即是多数密封流露的原因地方。API 682—2014推出后,圭臬内部对于密封偏持赞助系统的条款也越来越清爽,好多规画参数对比老版块齐有了较大改换。
跟着社会口头的发展,东说念主们越来越珍惜安全坐褥,不雅念也曾从省俭资本逐渐衍变为确保安全。PLAN54密封决策是国内初度应用在渣油加氢装配高压进料泵上, 处于应用的低级阶段, 在开工和运行过程中碰到了种种难题, 通过不懈的竭力于和不断的摸索、 念念考、 实践, 最终形成了一套具有本体酷好的密封改良决策, 达到了延迟密封使用寿命的指标, 为装配的长周期安全运行提供了保险, 也为同类装配密封的规画选型提供了参考。
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